王晓晨、刘建彬、徐冬、梁越永、刘洋、彭进明、彭功状、郭德福、张学军、李全汉、孙涛、徐言东、邓佑华、邵健、王伟
北京科技大学、珠海粤裕丰钢铁有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、飞马智科信息技术股份有限公司、北京科技大学设计研究院有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、河北物流集团金属材料有限公司、北京新岸线移动多媒体技术有限公司、广东新岸线科技有限公司
库区作为钢铁生产流程中物流衔接和生产节奏控制的重要枢纽,是工厂无人化和智能化建设的基础。传统的轧钢生产车间库区操作主要依靠人工完成,自动化水平低、劳动定员多、操作环境恶劣、安全生产和职业健康风险高、作业规范化和生产效率低,是严重制约轧钢产线智能无人化发展的瓶颈。实现天车无人化运行和库区智能调度,将从根本上改变了库区的作业模式,对于提高生产效率,降低生产成本,改善产品质量具有重要的意义。
2013~2017年,唐钢、宝武、首钢等企业,进行了无人天车与智能库管技术的研发,针对钢卷库取得应用成果。然而长期以来,占国内钢材总产量45%以上的长材领域,始终未能突破库区智能无人化技术瓶颈。
相比卷材具有的标准卷芯内径、规则库位鞍座和卷形刚度,长材密集多层码放,容易产生物料形变与位移,定位困难,易导致因重心偏离吊具而发生掉落事故
针对以上技术难点问题,北京科技大合珠海粤裕丰钢铁有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、飞马智科信息技术股份有限公司等9家合作单位,针对性创新开发库区多源信息感知重构技术、机器视觉精确定位控制技术、生产物流优化调度技术及长材库区智慧集控技术等四项关键技术,建立长材库区智能化管控关键技术及装备,并完成国内首套棒材、高线智能平面无人库的示范应用。
针对长材多层密集码放造成的物料形变、位移不确定性问题,开发库区多源信息三维重构和环境感知技术,并首次应用于长材库区。包括三项关键技术:
(a)研发基于非重复扫描激光雷达车辆与车载物料识别技术,实现车辆与车载物料500ms瞬态识别定位,检测精度±20mm,保证无人天车对汽车等运载工具的全自动装卸需要。
(b)研发基于双目视觉棒材库区地图构建与特征识别技术,实现库区棒材堆垛的精确识别,检测精度±30mm。
(c)研发基于线扫描激光雷达库区地图构建与特征识别技术,实现高线卷、火车车厢精确识别,检测精度±30mm。
开发了长材无人天车的精准定位设备,具有机器视觉闭环控制、吊具防摇摆模糊变增益控制、多路径协同过渡控制、多车防撞动态控制等功能,保证了长材无人吊运的安全、高效,单吊运行时间平均节省20s,自动运行率达到100%。包括三项关键技术:
(a)开发机器视觉校核修正定位控制技术,通过起吊前、起吊中、落吊前、落吊后四个时刻的一次与二次位置校核控制,克服钢材堆放形状位置偏差,保证长材无人天车±25mm安全精准定位控制。
(b)为抑制吊运摆动、提升吊运效率,建立刚软混合结构摆动解析模型,开发开环分段设定与闭环模糊变增益防摆控制技术,保证摇摆角度在±0.45°以内高效运行。
(c)研发四轴联动、多段路径协同和动态防撞技术,实现规避危险区域的效率提升,单吊往复运行时间减少20s,提升复杂环境多车协同效率。
建立了长材库区高效生产优化调度系统,包括多车集群动态调度模型、物料垛位智能决策模型、天车路径规划模型等,与同类库区人工调度相比,效率提升20%,多车负载均衡率提高30%,库内倒垛率降低30%。包括三项关键技术:
(a)为减少库区倒垛,优化吊运距离,开发基于多智能体的库区调度系统和出入库智能决策模型,实现库内倒垛率降低30%。
(b)为提高库区多种物流设备协同运行效率,研发了多车、多物流设备协同动态调度模型,多车负载均衡率提高30%。
(c)提出基于强化学习的无人天车路径规划方法,实现适应库区环境、布局动态变化的天车路径实时优化,避障吊运效率提高20%。
开发了融合工业5G与数字孪生技术的长材库区远程集控智慧系统,库区现场无人操作,仅需2人完成集控室远程监控,彻底转变库区工作模式与劳动环境。
(a)为保证天车服役状态与有效作业率,研发数字化无人天车设备健康状态预测技术,降低设备故障率,节省维护费用和备件。
(b)为保证库区运行环境安全可靠,开发EUHT-5G远程操作与视频AI识别监控技术,保障集控模式下对人员及重点区域的安全管控。
(c)开发全场景3D可视化监控与数字孪生自主决策优化技术,实现每班2人对整个库区的监控生产,以及复杂库区环境调度测试分析与决策优化。
应用业绩,实现了长材库区全自动汽车装运、火车装运、下线、入库、倒库等各项关键功能,并通过多车协同优化、天车路径动态优化等方法,有效提升了库区运行效率。
此外,本项目全部或部分成果推广应用于首钢、鞍钢、涟钢、南钢、中冶新材等企业,示范与推广应用项目共计11项,应用效果良好,辐射作用显著。
(1)机器视觉检测精度指标:汽车识别精度与火车识别精度均优于国外先进品牌;实现了检测场景从鞍座测量到棒、线材库区全覆盖的拓展;相比国外品牌,从汽车扫描用时15s,提升至500ms在线)天车定位控制精度与效率指标:基于视觉检测实现针对物料的±25mm闭环定位控制的重要突破,保证了长材无人天车全自动精准、安全控制;通过自主知识产权防摇摆控制技术,四轴联动以及多段路径协同控制技术,单吊运行时间平均减少20s。
(3)智能库管技术指标:相比国外品牌,天车货车协同调度、多天车负载均衡、入库垛位优化、天车路径规划等多项关键功能均具有优势。
本项目授权发明专利13件、实用新型专利3件,计算机软件著作权16项,主持及参加制定国家标准2项、行业标准1项、团体标准2项,发表科技论文17篇。
项目成果由中国钢铁工业协会组织行业专家评价,一致认为:成果创新性强,具有完全自主知识产权,
,经济效益和社会效益显著,推广前景广阔。项目突破棒线材无人库区相关技术的瓶颈,并有望继续向熔融金属吊运、型材、钢管等技术难度更高的领域拓展技术研发与工业应用。
本项目经济效益显著,截止到2022年,项目成果推广销售业绩11项,合同额3915万元。2019~2021年,4家联合研发单位新增销售额25.3亿元,新增效益6.2亿元。
(1)实现了环境更复杂、精度要求更高的长材无人库的应用突破,为国内大量的长材生产企业提供了亟需的关键技术,帮助工作人员从恶劣工作环境与繁重体力劳动中解放出来;
(3)对于推动长材智能工厂的少人化、高效化建设、信息流断点贯通、跨工序跨业务协同管控,具有重要支撑作用。
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